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离心压缩机轴温异常波动应急处理


  【买空压机网】2010年2月份,河南豫光金铅股份有限公司制氧厂建成投产一套KDONAr-10000/3600/320型空分装置,采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、无氢制氩、氧氮外压缩流程,其中原料气空气压缩机(简称空压机)采用杭州某公司生产的4TYD112型离心式压缩机,由5400kW同步电机驱动,经增速机增速到7414r/min,其加工气量54000m3/h,额定排气压力0.51MPa,该机组是单轴多级压缩。自建成以来运行平稳,但在2024年初运行中出现二级侧径向轴温有时突升但又能回落、后期突升峰值越来越高的异常情况。2024年5月份的解体大修时予以解决,随后稳定运行,到了2025年10月份,开始出现吸气端径向轴温异常突升又回落的情况,和2024年检修前二级侧径向轴温异常趋势变化情况完全相同。这次,采取了应急措施,保证了轴温不再突变,为机组的稳定运行提供了保障。

  一、机组简介

  该压缩机本体采用水平剖分结构,中间冷却器置于机组底座下方,采用四级压缩、三级冷却,低压级在外侧、高压级在中间,很好地平衡了大部分轴向力并减少了外泄露量。压缩机吸入来自空气过滤器的大气,每一级压缩后经相应中间冷却器冷却后进入下一级,四级压缩后则直接进入预冷系统空冷塔内。压缩机两端轴承箱内各有一径向轴承,分别位于进气端和二级侧,均采用稳定的可倾瓦轴承。每个轴承上五个瓦块,上边三块、下边两块,测轴温热电阻预埋在下瓦块内。一级进气侧轴承箱座内还同时设置有均压止推轴承,各轴承采用油站油经油冷却器、油过滤器后强制供油润滑。该机组基本上每年进行一次停机维保,主要检查各轴瓦、密封、齿轮,转子返开封专业厂清灰、探伤、动平衡校验,然后均能平稳运行到下一个检修期。

  二、上次大修前出现的二级侧轴温异常情况简介

  2023年春季例行对该空压机解体大修维保后一直平稳运行,然而进入到2024年2月份,开始出现二级侧径向轴温TIAS3114异常上涨又能回落的情况,此时油温、油压均平稳,空压机负荷稳定。

  轴温升高时,上升速度快、下降速度也快,且落下后的温度值大部分情况低于升高前的温度值,偶尔会出现落下后的温度值高于升高前的温度值。在轴温异常变化时,该轴承的轴振动并未有异常变化。2024年3月份出现波动23次、最高值106.6℃,4月份出现波动31次、最高值109.5℃,如:

  2024年5月7日,油温从44.9℃缓降到44℃过程中,TIAS3114变化从94.3-112.2-89.9℃。

  TIAS3114轴温异常趋势如下:

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  注:趋势中白线是TIAS3114,黄线是供油温度

  该空压机一直运行到2024年5月9日计划停机,5月1日-9日出现波动4次、最高值112.2℃。该套10000空分装置计划停机开始年度大修维保工作,于是对该压缩机进行解体,看到该二级侧径向轴承的上瓦(共三块)中间一块和下瓦(共两块)都有严重积碳现象,与之配合的主轴也是积碳严重。照片如下:

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  与之配合的主轴部位:

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  一级吸气侧径向轴承三块上瓦干净、两块下瓦均有积碳,与之配合的主轴上有轻微积碳。如下照片:

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  与之配合的主轴部位:

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  于是将两个径向轴承的全部瓦块更换为库存备件新瓦块,并在每个瓦块的出油边手工修刮约6-7mm的5°~10°倒角,增加回油量和减少承载面积,从而降低运行轴瓦温度减少积碳。更换油箱润滑油,并清理干净油箱、细油过滤器、油冷却器内的残油。

  机器开启后,各轴温正常。油温43.2℃,吸气侧径向轴温82.0℃、止推轴温53.2℃,二级侧径向轴温76.5℃。

  三、进入2025年9月份后的运行情况

  这样从2024年6月份开机运行直至2025年7月份,如2025年7月15日油温42.4℃、吸气侧径向轴温TIAS3112 71.1℃、二级侧径向轴温TIAS3114 67.3℃,进入2025年9月份出现一次供油温度41℃未变、TIAS3112从72.1-73.1℃突升后平稳的现象:

  2025年9月22日,油温38℃、TIAS3112 78.8--80.1--77.8℃出现一次峰形波动;

  2025年9月29日,油温39℃、TIAS3112 75.9--78.1℃第二次出现突升后平稳;

  2025年10月1日,油温39.5℃、TIAS3112 77.8--84.9℃第三次出现突升后平稳;

  2025年10月6日,油温40.6℃、TIAS3112 81.6--82.9--80.6℃出现峰形波动。

  由此可见,TIAS3112与2024年5月份拆检前TIAS3114初期异常突升波动情况完全类似,根据上次轴瓦拆检情况,可以判定仍是轴瓦出现了积碳严重现象,不过这次发生温度变化异常的是在一级进气侧。

  进入2025年11月份,出现异常峰形波动14次,峰值最高96.8℃,

  2025年12月份出现8次,峰值最高104.7℃,例如,2025年12月11日-12日出现峰形波动时趋势如下照片:

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  根据2024年5月份大修之前设备运行经验,如果任由其发展,出现峰形波动会越来越频繁,且最高峰值会愈来愈高。于是被迫采取了应急措施:首先和上次一样,把油温控制偏高,在43℃以上(原供油温度指标40+5℃),让TIAS3112轴温反而能有下降;突破110℃报警值时立即切除该温度联锁,严密监控其发展方向,突升又回落后将联锁投入;超过120℃持续5min或最高值达到130℃就立即停机,避免设备故障扩大(比如瓦块合金脱落、磨损主轴、机器动静部件摩擦)。但此时距离系统计划停机大修尚未有准确时间,如果主动申请停机,将造成后续用氧、氮气单位生产中断,且涉及空分系统开停机和液体产量损失、后备系统启用液氧液氩汽化等异常电力和液体消耗。经预估,仅空分系统就损失费用约10万元,为此,需要采取更好的应对措施。

  四、采用在线除漆膜滤油机

  2025年10月份对空压机润滑油进行化验,各项指标均在正常范围,其中润滑油漆膜指数是10.5,指标≤15。发生轴温波动是因为轴瓦出现积碳,润滑油衰败是其主要原因。润滑油衰败的主要表现有三个方面:基础油的氧化、添加剂损耗和油液污染。基础油的氧化和添加剂的损耗是难以避免的,它们无时无刻不在发生,但是可以通过油温的控制、减少空气、颗粒等促氧化剂的存在,来减缓氧化速度。而添加剂的损耗则常常通过定期补油和定期换油来进行。油液的污染主要类型包括水污染、颗粒污染和漆膜,目前机组润滑油的水分、清洁度十分优异,但存在漆膜问题。

  根据经验,当漆膜倾向指数未超过警戒值时设备局部也可能产生了漆膜,比如现在出现的轴温异常突升波动。因为分析报告是针对油品,但当轴瓦局部出现漆膜沉积时,并不足以使得整个油箱的油品产生明显的数值变化。我们可以从机组的运行情况分析出来:(1)上次大修期间发现机组的径向轴瓦上出现有漆膜、结焦斑块,这表明机组运行期间确实会在轴承轴瓦上沉积漆膜。2022年3月份更换的油箱润滑油,2024年5月份化验润滑油漆膜指数是13.3,偏高但并未超过警戒值。(2)运行期间发现机组轴瓦异常波动:一种典型的波动型式——锯齿式,机组温度频繁上升、下降,但总体呈现上升的趋势。这是因为随着漆膜逐层增加,轴承的温度升高,漆膜在轴承的最高负载区形成沉积物后会逐渐变厚。然而,漆膜不会无限层叠,当移动转子的力大于沉积物的膜强度时,会出现一个临界点。此时,漆膜沉积层被擦除。由于漆膜层被移除,轴承温度会下降,直到开始重新积累。因此,产生了锯齿形温度模式,大修时轴瓦上如果有部分斑块上存在被刮擦的痕迹,也是此类异常的佐证。

  漆膜的形成是一个复杂的过程。在机组运转中,随着润滑油不断循环使用,润滑油的品质会发生变化,出现氧化情况。氧化物产出并逐渐聚合,逐渐产生可溶的、有极性的软性污染物,并溶于润滑油中。在机组运行中,当润滑油中这些软性污染物浓度达到一定值,就会在机械金属表面,如轴承、齿轮上形成漆膜,导致轴瓦积碳。对润滑油进油温度进行调节时,可以发现,温度改变时,运行正常的高压端径向轴承、止推轴承的温度,是和油温的波动趋势高度一致的。但出现轴温波动上涨问题的低压端径向轴承温度,波动趋势和油温相反。

  除漆膜滤油机采用树脂吸附技术,它能够定向吸附掉溶解态的漆膜氧化物,彻底清除油品中的污染物,降低污染度、漆膜指数和酸值。更为重要的是,同时还对轴瓦、管路、件有着冲刷清洁作用,能够剥离已经沉积在元器件表面的漆膜,使得整个系统都处于洁净状态。除漆膜滤油设备运行后可达到以下效果:

  1.机组稳定:滤油机运行后,将使得润滑油长期保持在洁净状态,防止因为润滑油品质问题导致设备润滑故障,有效的保障了机组的长期稳定运行。通过对油液中漆膜的去除,还可以防止和解决因漆膜原因导致轴瓦温度波动和上升的问题。

  2.油品洁净:对油品进行定期检验,可以发现油品的清洁度、漆膜指数值、酸值等能够长期持在运行指标内,大幅延长油品的使用寿命,期间只需补充新油,抵消机组的运行损耗即可。

  2025年12月22日,安装某品牌的在线除漆膜滤油机,从油箱底部排油接管进入滤油机,滤油机出口接在油箱油雾器回油管,形成润滑油循环,开启后24小时不间断运行使用。运行一周后,取油样化验,漆膜指数0.6,可见得到明显下降。且随后在这一个月时间内,仅仅在2026年1月20日油温41.7℃时,出现一次峰形波动,83.2-89.5-84.9℃,于是要求油温控制指标在43-44℃,此后运行尚未再出现轴温突升波动。

  例如,2026年2月4日,油温43.4℃、TIAS3112是80.5℃、TIAS3113 54.1℃、TIAS3114 72.7℃,轴温异常波动得到控制。

  结束语

  大型离心压缩机组轴瓦温度高,环境影响因素众多,如何从纷繁复杂的环境中分析出具体原因至关重要,本次应急处理为以后类似故障提供了经验。采用在线除漆膜滤油机能够很好地解决压缩机轴承积碳问题,并对漆膜起到抑制和清除的作用,提高了油品的清洁度,对压缩机的稳定运行起到了有益作用。



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